膨脹閥常見(jiàn)故障原因分析及調(diào)整:
故障現(xiàn)象1:電子膨脹閥的閥門(mén)處于全閉狀態(tài)。
分析檢修:正常時(shí),電子膨脹閥在通電前,針閥處于打開(kāi)位置。閥體出廠時(shí)閥開(kāi)度是480個(gè)脈沖,但由于轉(zhuǎn)子是通過(guò)螺紋結(jié)構(gòu)固定,在運(yùn)輸過(guò)程中可能會(huì)由于振動(dòng)而使轉(zhuǎn)子位置發(fā)生改變,終使閥門(mén)處于全閉狀態(tài)。遇此故障時(shí),上電后進(jìn)行復(fù)位操作即可,以確保閥體處于開(kāi)的狀態(tài),這樣才能通過(guò)步進(jìn)電機(jī)控制針閥開(kāi)度的大小,從而調(diào)節(jié)膨脹閥的流量。
故障現(xiàn)象2:開(kāi)機(jī)后,電子膨脹閥內(nèi)有噪音。分析檢修:如果噪音過(guò)大,表明其內(nèi)部器件卡滯,需整體更換加以解決。值得一提的是,若接通電源時(shí)閥體內(nèi)有“咔嗒”聲,這是正?,F(xiàn)象。在空調(diào)通電后,電控板會(huì)給電子膨脹閥送來(lái)全開(kāi)或者全閉的脈沖,這時(shí)電子膨脹閥的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到開(kāi)度時(shí),與限位裝置碰撞,發(fā)出“咔嗒”摩擦音。當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)充滿了冷媒,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的阻力加大以及聲音的傳播方式有所改變時(shí),電子膨脹閥的動(dòng)作音會(huì)變得很小。
故障現(xiàn)象3:電子膨脹閥不動(dòng)作。分析檢修:接通電源時(shí),先聽(tīng)閥體內(nèi)有無(wú)“咔嗒”聲,如無(wú),則檢查閥體是否完全套入線圈,線圈與電路板連接是否正常,線圈供電電壓是否符合要求(12V±1.2V)。若上述檢查均正常,則檢查閥體能否全開(kāi),如不能,則表明閥體已壞,需換新。若閥體能全開(kāi),則檢查閥全閉的脈沖數(shù)是否大于480pps,若低于480pps,則檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。
壓縮機(jī)常見(jiàn)故障原因
原因一:壓縮機(jī)長(zhǎng)期處于高壓運(yùn)行狀態(tài)(高壓正常小于2.5Mpa)具體導(dǎo)致處于高壓運(yùn)行狀態(tài)原
A.水泵配小
B.過(guò)濾器堵
C.水管管徑偏小
D.彎頭多
C.氟系統(tǒng)堵
D.膨脹閥開(kāi)度小
H.水溫設(shè)定偏高
I.水箱傳感器故障或未插好
J.套換結(jié)垢
原因三:電控故障,具體原因:
A.交流接觸器缺相(交流接觸器本身故障或線松)
B.壓縮機(jī)線松或接錯(cuò)線
C.排氣傳感器故障
D.壓力開(kāi)關(guān)故障,短接后未及時(shí)更換。
原因四:系統(tǒng)故障。具體原因:
A.氟系雜質(zhì)過(guò)多,導(dǎo)致壓縮機(jī)卡死
B.真空不良
C.加氟不準(zhǔn)確
冷水機(jī)維修低壓報(bào)警原因分析
1.冷媒不足。 解決辦法:檢漏,管路接頭是否有泄漏點(diǎn)?修補(bǔ)后補(bǔ)充冷媒。
2.過(guò)濾器堵塞。解決方法:拆洗或更換過(guò)濾器。
3.冷凝器銅管積垢多、通徑變小、散熱差。 解決方法:清洗冷凝器銅管。
4.膨脹閥開(kāi)啟度過(guò)小。解決方法:適當(dāng)減少膨脹閥開(kāi)啟度,排除后高低壓保護(hù)自動(dòng)復(fù)位。