龍門刨床改造是針對老式龍門刨床多數(shù)使用年限已經(jīng)過長,電氣方面存在的很多問題,對其電氣系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字智能化改造,是很有必要的,本公司對改造過的刨床測試了設(shè)備運(yùn)行參數(shù),效果非常好,性能顯著提高,節(jié)能明顯。
一、老刨床存在的題目
(1)調(diào)速系統(tǒng)陳舊。工作臺(tái)一般由1部直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),采用“交流電動(dòng)機(jī)—直流發(fā)電機(jī)組—交磁擴(kuò)大機(jī)”調(diào)速系統(tǒng)(K—F—D系統(tǒng)),啟動(dòng)電流大、對電網(wǎng)容量要求高、機(jī)械傳動(dòng)能耗大、效率低(0.5~0.68),由模擬量調(diào)節(jié)參數(shù),溫漂大。
(2)電氣控制系統(tǒng)落后。采用繼電器—接觸器系統(tǒng),中間環(huán)節(jié)多、電器元件老化嚴(yán)重、故障頻繁、維護(hù)量大、各項(xiàng)用度高。
(3)工作臺(tái)調(diào)速范圍小、精度低。工作臺(tái)減速、換向由機(jī)械式限位開關(guān)實(shí)現(xiàn),低速時(shí)速度不穩(wěn),換向沖程大,常出現(xiàn)爬行、越位等現(xiàn)象,影響加工件質(zhì)量。
(4)占地面積大,噪聲高,維護(hù)麻煩。
(5)加工范圍小,僅適于粗刨加工。
總之經(jīng)過幾十年使用,老式龍門刨床可靠性、穩(wěn)定性已不能達(dá)到目前生產(chǎn)加工的要求。沈陽力矩直流電機(jī)電氣有限公司對東北地區(qū)多臺(tái)老式龍門刨床的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)字智能化改造,受到了一致的好評(píng)。
二、龍門刨床數(shù)字智能化電氣系統(tǒng)改造
改造采用了590P/380A或590C/380A(美國派克公司產(chǎn)品)直流調(diào)速裝置和基于PLC的電氣控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了工作臺(tái)的無極調(diào)速、自動(dòng)加減速、換向以及限位停車等動(dòng)作。在直流電機(jī)尾端加裝測速電機(jī)或編碼器與PLC構(gòu)成閉環(huán)控制,進(jìn)步了控制及定位精度,工作臺(tái)行程限位改用電磁感應(yīng)接近開關(guān)。
龍門刨床改造后有如下特點(diǎn):
(1)高性能的調(diào)速系統(tǒng)。590P或590C是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)直流電機(jī)調(diào)速裝置,輸出電流在15~2400A,能耗低,效率高(0.95以上),啟動(dòng)電流小于1.5Ie,對電網(wǎng)的沖擊小用戶可根據(jù)需要設(shè)定各參數(shù),具有監(jiān)控、保護(hù)功能,配有I/O、P3串行通訊接口,與上位機(jī)通訊方便,可進(jìn)行故障存儲(chǔ)記憶,自適應(yīng)參數(shù)優(yōu)化等智能化操縱。
(2)*的電氣控制系統(tǒng)。PLC取代繁雜的交直流繼電器控制,實(shí)現(xiàn)了各種邏輯動(dòng)作,完成龍門刨床自動(dòng)進(jìn)刀、抬刀、落刀等各種動(dòng)作,保證工作臺(tái)加速、減速、換向的運(yùn)轉(zhuǎn),減少了電器元件使用量,進(jìn)步了系統(tǒng)可靠性,維護(hù)方便。
(3)工作臺(tái)調(diào)速范圍大、精度高改造后速度可達(dá)5~1500r/min,從啟動(dòng)到全速只需約8s,從全速到減速換向,可在12s內(nèi)完成,且換向平穩(wěn),無沖擊、爬行、越位等現(xiàn)象。可以恒轉(zhuǎn)矩切削,加工精度、效率大為進(jìn)步。
(4)加工范圍廣,可用于刨、刮、磨、銑加工。
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