排除空鼓失衡。對一臺新的離心機轉鼓來說,平衡校正時是將轉鼓安裝在平衡用心軸上進行的,一般須先將其放在動平衡機上進行平衡校正。當其轉鼓裝在實際轉軸上之后其平衡精度會明顯下降,這是因為轉鼓與平衡用心軸之間以及轉鼓與實際轉軸之間的配合條件及同心度是不同的。旋轉設備的振動,有60%左右是由于轉子不平衡引起的,在現(xiàn)場做整機動平衡是消除空鼓失衡后產生的振動是有效的辦法。
傳動部位磨損是離心分離機普遍存在的問題,并且數(shù)量較大,損壞頻繁,其中包括離心分離機軸承位、軸承座、鍵槽及螺紋等部位,傳統(tǒng)的補焊機加工方法易造成材質損傷,導致部件變形或斷裂,具有較大的局限性;刷鍍和噴涂的方法往往需要外協(xié),不僅修復周期長、費用高,而且因修補的材料還是金屬材料,不能從根本上解決造成磨損的原因。
改進卸渣機構使操作連續(xù)化。
增加專用和組合轉鼓離心機,以滿足特殊的和多項的分離要求。
理論研究方面,主要研究轉鼓內流體流動狀況和濾渣形成機理,研究小分離度和處理能力的計算方法。復雜形狀轉鼓的應力分布和強度計算的研究。
研究離心分離過程化控制技術。
工業(yè)用離心分離機按結構和分離要求,可分為過濾離心機、沉降離心機和分離機三類。分離機僅適用于分離低濃度懸浮液和乳濁液,包括碟式分離機、管式分離機和室式分離機。
進料:當變頻器頻率為30Hz時,打開進料閥。當檢查到料層滿時,關閉進料閥,并延時208,固、液物自動進行分離,此時料層會自動下降,當料層滿信號消失后再次打開進料閥,再次裝入待分離的固、液混合物,重復上述動作,連續(xù)執(zhí)行上述動作3次。