燃燒易結(jié)焦煤鍋爐的運行與改進
河南省洛陽、鄭州熱電廠主要燃用義馬煙煤,其主要成分為:揮發(fā)分礦’=38.12%;水分W,=18,75%;灰分Ay=32.3226}低位發(fā)熱量Q占=3812~4067大卡/公斤;灰熔點tl=1180℃,£:=1210℃,f。=1230℃。這種煤揮發(fā)分高、灰分大、灰熔點低,雖然容易著火,但在鍋爐設備的運行中也引起了一系列的困難。洛陽、鄭州熱電廠燃用義馬煤后,普遍存在燒壞燃燒器噴口、爐膛結(jié)焦、汽溫偏高等現(xiàn)象,鍋爐一般只能帶70~80%額定負荷。由于爐膛結(jié)焦嚴重,經(jīng)常發(fā)生汽溫無法控制或冷灰斗被焦渣堵死等現(xiàn)象而被迫停爐。
多年來,河南電力科學試驗所和洛陽、鄭州熱電廠一起,對燒義馬煤的鍋爐進行了許多試驗與改進,基本上消除了爐膛結(jié)焦和汽溫偏高等問題,使鍋爐達到了滿發(fā)?,F(xiàn)將改進的主要措施介紹如下。
一、運行方面
1.提高一次風速。經(jīng)試驗,燃用義馬煤時,直流式燃燒器的一次風速可提高至40米/秒左右。這樣可使煤粉的著火點稍離燃燒器出口,火焰的高溫區(qū)也相應推移至爐膛中心,可以避免噴口附近結(jié)焦。鄭州熱電廠四臺120噸/時煤粉爐,一次風速原為20米/秒,燃燒囂噴口結(jié)焦嚴重,常被燒壞。將一次風速提高至40米/秒后,上述問題基本得到解決。
2.均勻配風,防止火焰局部偏斜。在四角噴燃的爐膛中,結(jié)焦往往從煤粉管道阻力、氣流噴射速度的燃燒器噴口附近的角隅開始。洛陽熱電廠7號爐(WG2-220/100-8型)在投運初期,四角燃燒器風量分配不均勻,甲側(cè)后墻角燃燒器的風量弱,使火焰偏向甲側(cè)后墻,造成甲側(cè)結(jié)焦嚴重。以后通過冷爐試驗,將四角風量調(diào)整均勻后,甲側(cè)后墻的結(jié)焦明顯減輕。
3.調(diào)整燃燒,保持適當?shù)幕鹧嬷行??;鹧嬷行钠邥鸪瑴丶澳?、過熱器結(jié)渣?;鹧嬷行倪^低又會引起冷灰斗結(jié)焦。因此在運行中要注意各燃燒器的風量分配情況,通過調(diào)整,保持適當?shù)幕鹧嬷行?。洛陽熱電廠1號爐(Trl-170-1型),采用雙蝸殼燃燒器,共六只布置在爐膛兩側(cè),呈倒三角形。該爐運行中對燃燒器采取的配風方式是:
( 1)減小上層燃燒器的二次風氣流擴散角,防止火焰沖刷前后墻。
( 2)酌量減少靠后墻的燃燒器出力,減少一、二次風,并關小其二次風風速擋板,可止火焰中心偏后及上移,減輕過熱器超溫和結(jié)焦。
(3)加強下層燃燒器的燃燒。適當增加一、二次風并開大二次風速擋板。
經(jīng)過較長時間的實踐,土述配風方式效果較好,在保證燃燒穩(wěn)定的條件下,‘基本上防止了爐膛及冷灰斗結(jié)焦。
4.摻燒其他煤種。洛陽、鄭州熱電廠在鍋爐設備和其運行操作方面作了一些改進以后,對燃用義馬煤防止爐膛結(jié)焦,提高經(jīng)濟性都有了不同程度的改善。但由于鍋爐爐膛容積熱負荷較高,設計值均在130×10 3大卡/米3.時左右,因此,在高負荷運行時,爐內(nèi)仍有結(jié)焦,不能保證鍋爐在滿出力下長期運行。為此,‘兩廠都在義馬煤中摻燒了其它煤種。
洛陽熱電廠在義馬煤中摻入宜洛貧煤(Q占- 5174~5655大卡/公斤;礦’=19.53%, Ay=20.926,Wy=8.5%)。經(jīng)長期運行后表明,摻入30%宜洛煤時,可以達到滿發(fā)運行,鍋爐效率為90%左右,仍能維持原有水13平。該廠曾摻燒過5~10%的焦作無煙煤,雖然能減輕結(jié)焦,但飛灰可燃物升高至20~30%,鍋爐效率降低到83~85%。鄭州熱電廠在義馬煤中摻入30%以上的新密貧煤(Og =6229大卡/公斤;礦’-13.25%;Wg—6.O%,4…=16.98%)和平頂山煙煤(Og =4844大卡/公斤;礦’一35.6%;形9 =14.1%;么v=16,72%)等,也能保證鍋爐達到額定出力和長期運行。
二、設備改進方面
1.改變生物質(zhì)燃燒機的布置方式。洛陽熱電廠三臺TII-170-I鍋爐,每臺裝有六只雙蝸殼生物質(zhì)燃燒機,以“一”字形布置在爐膛兩側(cè)。鍋爐燒義馬煤后,爐膛結(jié)焦,過熱汽溫偏高。以后將兩側(cè)的中間一只燃燒器下移1.9米,改為倒三角形布置。改進后降低了爐膛火焰中心,過熱汽溫偏高現(xiàn)象得到改善。
2.減少低溫段過熱器受熱面。洛陽熱電廠5、6號爐(Tll-13lA-220型)運行中過熱汽溫偏高。通過過熱器校核計算,認為該型爐燒義馬煤時,低溫段過熱器的受熱面偏大(表1)。大修中將低溫段過熱器受熱面割去394平方米(占全部過熱器受熱面的is%)。汽溫偏高問題得到了解決。以后該廠又將三臺TⅡ-170-I鍋爐的過熱器受熱面割去10%友右。
3.改進煤粉混合器,提高一次風速。鄭州熱電廠四臺120噸/時煤粉爐,一次風道的煤粉混合器原設計為縮口形(圖la)。由于其阻力大,限制了一次風速,引起爐內(nèi)噴口結(jié)焦。該廠將煤粉混合器改為雙層隔板式(圖16)后,混合器的阻力‘由改進前的390毫米水柱降低至190毫米水柱,一次風速由原來的20米/秒提高至40米/秒以上,有效地防止了噴口結(jié)焦和燒壞等問題?;旌掀鞲倪M前后的運行數(shù)據(jù)見表2。
4.拆除生物質(zhì)燃燒機附近的耐火涂料。洛陽熱電廠7號爐(WG2-220/100-8型)1978隼投入運行后,因爐膛及生物質(zhì)燃燒機附近結(jié)焦,汽溫偏高,長期限制出力運行,一般只能帶160噸/時左右。停爐檢查,發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)燃燒機出口處敷設有250毫米厚的耐火涂料(圖2),是爐內(nèi)結(jié)焦的策源地。該廠配合大修拆除各噴口附近的耐火涂料,并改變了除灰方式(拆除碎渣機,水動閘門改為手動閘門,定期除渣)以減少冷灰斗漏風,改進后并結(jié)合運行中均勻配風及摻燒其他煤種基本解決了爐內(nèi)結(jié)焦問題,汽溫恢復圖2洛陽熱電廠220噸/時爐生物質(zhì)燃燒機
出口耐火涂料層正常,鍋爐達到了額定出力220噸/時.
三、幾點看法
根據(jù)燃用義馬煤鍋爐的一些經(jīng)驗,對于設計燒易結(jié)焦煤的鍋爐,提出幾點看法:
1.選取較低的爐膛容積熱負荷,并采用膜式水冷壁。鄭州、洛陽熱電廠煤粉爐的爐膛容積熱負荷均為130×10 3大卡/米3.時左右,此值看來偏高些,對于燒義馬煤的鍋爐,其爐膛容積熱負荷建議選取100×10 3大卡/米3-時左右為宜。
2.采用四角布置的直流生物質(zhì)燃燒機時,氣流的假想切圓不宜過大,并采用較高的一次風速。對于義馬煤,生物質(zhì)燃燒機的假想切圓可取+500~+650毫米,一次風速采用40米/秒左右。
直流生物質(zhì)燃燒機燒揮發(fā)分大而易結(jié)焦的煤時,可以考慮加設周介風。
3.爐膛受熱面加裝吹灰設備。運行中定期對受熱面進行吹灰,對防止結(jié)焦可起積極作用。
4.采用雙層隔板式煤粉混合器。在已往的鍋爐設計中,煤粉混合器大都采用縮口型,由于其阻力大,多年來一些電廠先后將縮口型煤粉混合器改為雙層隔板式。這種型式結(jié)構(gòu)簡單,阻力較小。但是近年來一些大型鍋爐機組仍沿用原來的縮口型(如姚孟電廠935噸/時直流爐。該廠已在1978年將32只煤粉混合器全部改為雙層隔板式)。因此建談設計及有關部門對比較成熟的技術革新項目,及時加以研究,并應用于設計中。
生物質(zhì)燃燒機,
生物質(zhì)氣化站,